转自:经济日报新闻客户端
4月6日,河钢集团邯钢公司邯宝炼钢厂1号转炉车间炉火彤红。“这是我们自主研发的‘1号转炉+LF’简流程DC03冶炼新工艺,以LF替代了铁水脱硫和RH精炼。”该厂转炉车间副主任唐笑宇介绍说,该技术于2月8日试生产,截至目前,已成功冶炼8炉次2000余吨钢。这项技术属于国内首创,经测算吨钢降成本超过50元。
邯钢邯宝炼钢厂炼钢技术团队紧紧围绕钢铁向材料、制造向服务转变上创新工作,充分发挥科技创新和技术进步的引领作用,不断降低工序成本,提升产品质量。
为促进邯宝炼钢厂1号转炉顶底吹氧、底喷粉装备优势向产品竞争力优势转化,邯钢邯宝炼钢厂和技术中心汽车家电技术研发团队通力合作,他们颠覆了常规“铁水脱硫——转炉——RH”冶炼工艺,成功开发了“顶底吹氧、底喷粉转炉+LF”简流程新工艺,实现了DC03冶炼新工艺的成功开发,达到降本增效和质量提升新突破目标。
新技术开发期间,邯钢技术团队与河钢集团首席科学家团队深入开展技术交流,围绕新工艺开发存在的转炉极低碳低氧位控制、LF防增碳增氮增硅、高效快速脱硫及洁净度控制等技术难点,多次开展工艺讨论和技术论证,最终确定科学合理的工艺方案,以转炉热平衡理论计算与烟气分析技术作为基础,创新开发了专用吹炼模型以及LF复合造渣高效脱硫技术,为新工艺的顺利实施奠定了基础。
经过多次试验验证,新工艺完全满足DC03各元素成分控制要求,并且解决了该产品浇注过程水口堵塞等问题,实现了吨钢降成本超过50元目标,在降低工序成本的同时,还实现了产品品质提升。(经济日报记者 宋美倩 通讯员 吴兆军 武东东)
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